首钢京唐公司炼铁部加大力度进行技术创新,解决影响炼铁生产的瓶颈难题。经过10个月的紧张实施,炼铁部制粉互通技改项目成功投入运行,并取得预期效果。
首钢京唐炼铁部炼铁分厂制粉喷煤区域共有4台磨煤机,每两台磨煤机供应一座高炉喷吹煤粉。受原煤水分、挥发分等指标的影响,每台磨煤机的“出力”水平约为50吨/小时,以此计算,每小时供给一座高炉喷吹的煤粉约100吨。随着京唐公司高炉生产水平的持续攀升,高炉喷吹量长期维持在95吨以上,随着喷煤降焦技术的成熟,喷吹量还将持续提升,再加上磨煤机每周一次的例修,喷吹煤粉的供应就成为制约炼铁生产水平提高的瓶颈问题。
为了解决这一难题,炼铁部成立了由生产技术室、设备工程室、炼铁分厂技术人员组成的联合攻关小组进行专项攻关。经过分析研究决定,通过增加输煤罐、储气罐、仓顶煤粉收集器等设备,实现两座高炉煤粉仓互通,达到两座高炉煤粉可以互相补充的目的。
随后,炼铁部把此项目列为部门的重点技改项目,并由设备工程室牵头进行实施。经过炼铁干部职工的共同努力制粉互通项目于2013年12月完成施工。随后,生产技术室制定试车与操作规程,炼铁分厂进行现场试车,并于4月份通过河北省唐山市特检所验收,并颁发安全使用证书,投入正常运行。该项目运行以来,给制粉喷煤系统设备检修增加了时间保障,保证了高炉喷煤的稳定性,为高炉进一步喷煤降焦提供了保障。按磨煤机停机对高炉造成的影响计算,月可降低生产成本约5万元。
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